案例三:“7.24”盐酸储罐泄漏事故
2011年7月24日凌晨1时50分左

案例三:“7.24”盐酸储罐泄漏事故
2011年7月24日凌晨1时50分左右,某车间员工余某某前往成品罐区新1000 m3酸罐取用成品盐酸(用作清洗渣浆工序旧滤布)。2:00时左右,余海江为方便操作,将连接导淋的软管扯出围堰外取酸,取酸过程中用因扯拽软管用力过大,将软管连接的一节PVC管路拉断,致使大量盐酸从管线断裂处喷出。事故发生后,余某某通知当班操作工朱某某进行处理,同时将事故情况通报西山事业部生产调度。由于管线断裂处在酸罐出口第一个阀门外侧,在关闭过程中发现该阀门存在轻微泄漏现象,同时发现有部分酸液渗出围堰。当班调度组织人员进行应急处理,并协调消防车喷淋稀释酸雾,安排铲车用电石渣围堵,防止泄漏酸液外溢。2:45时左右,在对酸罐出口管路加装新的阀门后泄漏停止。整体事故处理持续近45分钟,泄漏酸量接近10 m3。
请分析导致该事故的原因:


作业人员为图方便,野蛮操作导致塑料管线被拉断,是本次盐酸泄漏事故的直接原因;
事业部环境风险管理存在盲区,对盐酸储罐第一道阀门检查维护不到位,应急响应时才发现酸罐出口阀门内漏,是此次盐酸泄漏后无法及时控制的主要原因;
事业部罐区围堰地沟防渗能力不够,致使围堰内酸水部分渗至围堰外,是本次事故影响范围扩大的主要原因。
取酸管线为PVC材质,采用塑料焊接,强度不够同时未针对此处进行加固处理,装置本身存在安全隐患,是本次事故发生的间接原因。
事业部对于取酸作业流程不规范,作业过程中监督不到位,违反了《新疆中泰化学股份有限公司酸碱作业安全管理规定》中酸碱作业需专人监护的要求,是本次事故发生的间接原因。